| Accuphase C−220. 3台目修理記録 | |
| 平成16年10月12到着 10月24日完成 | |
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| A. 修理前の状況 A−1. 点検中 上から見る |
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| A−2. 点検中 下から見る | |
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| A−3. 点検中 入出力切り替え基板 使用されていた同型の物は市場になく、電気的互換の製品に置き換える |
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| A−4A. 点検中 入出力端子郡 キャンノンコネクターが未使用なのは残念 | |
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| A−4B. 点検中 折角キャンノンコネクター仕様なので、下記の様なケーブルを使用したい | |
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| A−5. 点検中 BufferAMP基盤の高価な貫通電解コンデンサー | |
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| A−6. 点検中 R側・L側−AMP基盤の高価な貫通電解コンデンサー | |
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| A−7. 点検中 BufferAMP基盤のフイルムコンデンサーと現在の同容量フイルムコンデンサー マニアの間では奪い合いの様子ですが、経年変化には勝てない詳しくはこちら |
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| A−8. 点検中 R側・L側−AMP基盤のフイルムコンデンサーと現在の同容量フイルムコンデンサー マニアの間では奪い合いの様子ですが、経年変化には勝てない詳しくはこちら |
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| C−1B. 修理後 定電圧基板 電解コンデンサー9個、半固定VR交換 | |
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| C−1C. 修理前 定電圧基板裏 | |
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| C−1C−1. 修理前 定電圧基板裏 腕が未熟で銅箔を切断 | |
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| C−1C−2. 修理前 定電圧基板裏 腕が未熟で銅箔を切断その2 | |
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| C−1D. 修理(半田補正)後 定電圧基板裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−1E. 完成定電圧基板裏 洗浄後 | |
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| C−2A.修理前 R側−AMP | |
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| C−2A−1. 修理前 R側−AMP 温度を関知するサーミスターが止められていない! | |
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| C−2B. 修理後 R側−AMP基盤 電解コンデンサー4個、半固定VR2個、フイルムコンデンサー2個交換 リレー2個交換 電解コンデンサー2個追加 |
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| C−2C. 修理前 R側−AMP基盤裏 | |
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| C−2D. 修理(半田補正)後 R側−AMP基盤裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−2E. 完成R側−AMP基板裏 洗浄後 | |
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| C−3A. 修理前 L側−AMP基盤裏 | |
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| C−3B. 修理後 L側−AMP基盤裏 電解コンデンサー4個、半固定VR2個、フイルムコンデンサー2個交換 リレー2個交換 電解コンデンサー2個追加 |
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| C−3C. 修理前 L側−AMP基盤裏 | |
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| C−3D. 修理(半田補正)後 L側−AMP基盤裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−3E. 完成L側−AMP裏 洗浄後 | |
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| C−4A. 修理前 BufferAMP基盤 | |
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| C−4B. 修理後 BufferAMP基盤 電解コンデンサー2個、半固定VR2個、フイルムコンデンサー2個交換 電解コンデンサー4個追加 |
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| C−4C. 修理前 BufferAMP基盤裏 | |
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| C−4C−1. 修理前 BufferAMP基盤裏 半田どぶ付けの時間が短く、フラックス等の蒸気で半田に穴が空いている | |
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| C−4D. 修理(半田補正)後 BufferAMP基盤裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−4E. 完成BufferAMP裏 洗浄後 | |
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| C−5. 修理中 入出力切り替え基板を取り出すのに、左右側板及び同飾り金具4本を、取り外さないと取れない、出來の悪さ! | |
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| C−5A. 修理前 入出力切り替え基板 | |
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| C−5B. 修理後 入出力切り替え基板 電解コンデンサー2個、リレー2個交換 | |
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| C−5C. 修理前 入出力切り替え基板裏 | |
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| C−5D. 修理(半田補正)後 入出力切り替え基板裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−5E. 完成入出力切り替え基板裏 洗浄後 | |
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| C−6A. 修理前 電源基板基板 | |
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| C−6B. 修理後 電源基板基板 電解コンデンサー交換 | |
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| C−6C. 修理前 電源基板裏 | |
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| C−6C−1. 修理前 電源基板裏 半田どぶ付けの時間が短く、フラックス等の蒸気で半田に穴が空いている | |
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| C−6C−2. 修理前 電源基板裏 半田どぶ付けの時間が短く、フラックス等の蒸気で半田に穴が空いている | |
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| C−6D. 修理(半田補正)後 電源基板裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−6E. 完成電源基板裏 洗浄後 | |
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| C−7A. 修理前 フューズ基板 | |
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| C−7C. 修理前 フューズ基板裏 | |
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| C−7D. 修理(半田補正)後 フューズ基板裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−7E. 完成フューズ基板裏 洗浄後 | |
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| C−8A. 修理前 入力抵抗切り替えSW基板裏 | |
| 写真紛失 | |
| C−8B. 修理(半田補正)後 入力抵抗切り替えSW基板裏 全ての半田をやり修す | |
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| C−9. パネル清掃 | |
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| C−A. 交換部品 | |
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| C−BA. 修理前 上から | |
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| C−BB. 修理後 上から | |
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| C−BC. 修理前 下から | |
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| C−BD. 修理後 下から | |
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| E. 調整・測定 E−1. 出力・歪み率測定 <見方> 上左オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出す(歪み率=約0.003%) 下中=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル) 下右=周波数計 上左=SP出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力 上中=SP出力電圧測定器、赤針=R出力、黒針=L出力 上右=SP出力波形オシロ 上=R出力、下=L出力(出力電圧測定器の出力) |
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| E−2. 出力電圧8V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% 1000HZ 未だ飽和していないので、過大入力には十分注意する |
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| E−3A. 出力電圧1V 歪み率=0.01% 測定レンジ=0.1% MC入力 1000HZ | |
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| E−3B. 出力電圧1V 歪み率=0.01% 測定レンジ=0.1% MC入力 400HZ | |
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| E−4A. 出力電圧1V 歪み率=0.01% 測定レンジ=0.1% MM入力 1000HZ | |
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| E−4B. 出力電圧1V 歪み率=0.01% 測定レンジ=0.1% MM入力 400HZ | |
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| EE. 上位測定器による 調整・測定 | |
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| EE−2. 入出力特性測定(MM入力)=PHONO−1 MM入力 入力電圧=1mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
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| EE−3. 入出力特性測定(HeadAMP−ON入力)=PHONO−1 MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
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| E−4. 引き続き24時間エージング | |
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