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HMA−9500. 23台目修理
平成19年12月31日到着   平成20年2月21日完成
注意 このAMPはアースラインが浮いています
    よって、AMPのシャーシにSPの線(アース側)や入力のRCAプラグのアース側も接続してはいけません
    RL−SPのアース線も接続(共通)してもいけません
    又、DC(directconnection)入力が可能ですが、絶対に使用しないこと=ここ参照
  • A. 修理前の状況
        オーバーホール

  • B. 原因
       経年変化による劣化
       底蓋の凹みによる、Rドライブ基板板割れ

  • C. 修理状況
       初段FET(電界トランジスター)
       バイアス/バランスVR交換VR交換
       フューズ入抵抗交換
       電解コンデンサー交換(オーディオコンデンサー使用)
       配線手直し、補強
       底蓋の凹みによる、Rドライブ基板板割れ修理

  • D. 使用部品
       初段FET(電界トランジスター)                     2個
       電解コンデンサー(オーディオコンデンサー使用)         27個
       バイアス/バランス半固定VR                      4個
       フューズ入り抵抗                             16個
       フイルムコンデンサー                           4個
       電源コード支給                               1個

  • E. 調整・測定

  • F. 修理費   95,000円

  • G. 参考
A. 修理前の状況
A−1A. 点検中 底蓋の凹み見る
A−1B. 点検中 底蓋の凹み拡大、足が押された
A−2A. 点検中 左取手キズ
A−2B. 点検中 右取手キズ
A−3A. 点検中 下から見る
A−3B. 点検中 底板の埃!
A−4. 点検中 放熱器の埃! 左は清掃後。
A−5. 点検中 使用する電解コンデンサーの比較。 原則電源回りにKZを使用しますが、大きさ・電気性能が異なるので、
                    使用出来ない場所があります
                    左=nichiconKZ、中=nichiconFG(FinGold)、右=nichiconFX(製造中止に付、保守品)
A−6A. 点検中 Rドライブ基板
A−6B. 点検中 Lドライブ基板
A−6C. 点検中 電源基盤
C. 修理状況
C−1A. 修理前 Rドライブ基板
C−1B. 修理後 Rドライブ基板 初段FET、バランス/バイアス調整用半固定VR2個、SP接続リレー交換
            TR(トランジスター)5個、フューズ入り抵抗も全部交換 電解コンデンサー9個交換
C−1C. 修理前 Rドライブ基板裏
C−1C−1. 修理中 Rドライブ基板裏、半田不良ケ所
C−1C−2. 修理中 Rドライブ基板裏、基板割れ修理(底蓋の凹みによる)
C−1D. 修理(半田補正)後 Rドライブ基板裏  全ての半田をやり修す
C−1F.完成Rドライブ基板裏 余分なフラックスを取り、洗浄後
C−2A. 修理前 Lドライブ基板
C−2B. 修理後 Lドライブ基板 初段FET、バランス/バイアス調整用半固定VR2個、SP接続リレー交換
            TR(トランジスター)5個、フューズ入り抵抗も全部交換 電解コンデンサー9個交換
C−2C. 修理前 Lドライブ基板裏
C−2D. 修理(半田補正)後 Lドライブ基板裏  全ての半田をやり修す
C−2F. 完成Lドライブ基板裏 余分なフラックスを取り、洗浄後
C−3A. 修理前 R側 終段FET(電界トランジスター)
C−3A−1. 修理前 R側 終段FET(電界トランジスター)のマイカー板電極穴が大きくなっている
C−3B. 修理後 R側 終段FET(電界トランジスター)
C−3C. 修理前 L側 終段FET(電界トランジスター)
C−3D. 修理後 L側 終段FET(電界トランジスター)
C−4A. 修理前 電源基盤
C−4B. 修理後 電源基盤 電解コンデンサー9個、フューズ入り抵抗交換、フイルムコンデンサー4個追加
C−4C. 修理前 電源基盤裏
C−4C−1. 修理中 電源基盤裏、電源回路のパス・コンのリード線の絶縁は2重にする。
C−4D. 修理(半田補正)後 電源基盤裏 全ての半田をやり修す
C−4F. 完成電源基盤裏 洗浄後
C−4G. 電源基盤絶縁シート
C−5D. 修理前 入力RCA端子基盤裏
C−5E. 修理(半田補正)中 修理後 入力RCA端子基盤裏、 フイルムコンデンサー2個交換、2個追加
C−5F. 完成入力RCA端子基盤裏、洗浄後
C−7A. 修理前 R基板ラッピング
C−7B. 修理後 R基板ラッピング ハンダを浸み込ませる
C−7C. 修理前 L基板ラッピング
C−7D. 修理後 L基板ラッピング ハンダを浸み込ませる
C−7E. 修理前 電源基板R側ラッピング
C−7F. 修理後 電源基板R側ラッピング ハンダを浸み込ませる
C−7G. 修理前 電源基板L側ラッピング
C−7H. 修理後 電源基板L側ラッピング ハンダを浸み込ませる
C−8A. 修理(清掃)前 R側終段FET(電界トランジスター)放熱器
C−8B. 修理(清掃)後 R側終段FET(電界トランジスター)放熱器
C−8C. 修理(清掃)前 L側終段FET(電界トランジスター)放熱器
C−8D. 修理(清掃)前 L側終段FET(電界トランジスター)放熱器
C−9A. 修理前 底蓋の凹み
C−9B. 修理後 底蓋の凹み
C−AA. 交換した部品
C−AB. 交換した部品 電解コンデンサーが熱のため、頭はOKでも、尻のビニールが剥けた。
C−BA. 修理前 下から見る
C−BB. 修理後 下から見る
E. 調整・測定
E−1. 出力/歪み率測定・調整
    <見方>
   下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、SP出力を測定
   下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル)   下段中右上=周波数計
   上段左端 電圧計=L側SP出力電圧測定、黒針のみ使用
   上段中左 歪み率計=SP出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力
   上段中右 電圧計=R側SP出力電圧測定、赤針のみ使用
   上段右端 オシロ=SP出力波形 上=R出力、下=L出力(実際にはRL電圧計の出力「Max1V」を観測)
   下段中右上 デジタル電圧計=R出力電圧測定 下段中右下 デジタル電圧計=L出力電圧測定
E−2A. R側SP出力=32V=128W出力 0.01%歪み 1000HZ
           終段FET(電解トランジスター)が元気なのでこの結果です。 多分プロテクトの作動回数が少ないしょう?
E−2B. R側SP出力=32V=128W出力 0.02%歪み 400HZ
E−3A. L側SP出力=32V=128W出力 0.02%歪み 1000HZ
           終段FET(電解トランジスター)が元気なのでこの結果です。 多分プロテクトの作動回数が少ないしょう?
E−3B. L側SP出力=32V=128W出力 0.02%歪み 400HZ
E−4. 24時間エージング
G. 参考、このHMA−9500は前期型、 <<後期型はこちら>>
         Copyright(C) 2006 Amp Repair Studio All right reserved.               ha9500n1r
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