| HMA−9500mkU. 29台目 修理記録 | |
| 備品ですので、暇が出来たら修理します 平成18年10月3日到着 月日完成 | |
| 注意 このAMPはアースラインが浮いています AMPのシャーシにSPの線(アース側)や入力のRCAプラグのアース側も接続してはいけません RL−SPのアース線も接続(共通)してもいけません 又、DC(directconnection)入力が可能ですが、絶対に使用しないこと=ここ参照 |
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A. 修理前の状況
F. 修理費 ,000円 |
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| A. 修理前の状況 A−1. 点検中 下から見る |
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| A−2A. 点検中 電源基盤 熱で基板が「ひょり」(反り返り)電解コンデンサーが底板に当たった跡 | |
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| A−3A. 点検中 Rドライブ基板 熱で電解コンデンサーのビニールが大分後退している | |
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| A−3B. 点検中 Lドライブ基板 熱で電解コンデンサーのビニールが大分後退している | |
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| A−4A. 点検中 R側放熱器(Heat sink)の埃 | |
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| A−4B. 点検中 清掃後のR側放熱器(Heat sink) | |
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| A−4C. 点検中 L側放熱器(Heat sink)の埃 | |
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| A−4D. 点検中 清掃後のL側放熱器(Heat sink) | |
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| C. 修理状況 C−1A. 修理前 R側ドライブ基板 |
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| C−1B. 修理後 R側ドライブ基板 初段FET、バランス・バイアス調整用半固定VR3個、SP接続リレー交換 フューズ入り抵抗全部、電解コンデンサー11個交換 |
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| C−1C. 修理前 R側ドライブ基板裏 | |
| C−1D. 修理(半田補正)後 R側ドライブ基板裏 半田を全部やり直す 普通はこれで完成 | |
| C−1E. 修理中 R側ドライブ基板裏 余分なフラックスを取る | |
| C−1F. 完成R側ドライブ基板裏 洗浄後 | |
| C−2A. 修理前 L側ドライブ基板 | |
| C−2B. 修理後 L側ドライブ基板 初段FET、バランス/バイアス調整用半固定VR3個、SP接続リレー交換 フューズ入り抵抗全部、電解コンデンサー11個交換 |
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| C−2C. 修理前 L側ドライブ基板裏 | |
| C−2C−1. 修理中 L側ドライブ基板裏 交換する電解コンデンサーの足のピッチが異なるので穴あけする | |
| C−2D. 修理(半田補正)後 L側ドライブ基板裏 半田を全部やり直す 普通はこれで完成 | |
| C−2E. 修理中 L側ドライブ基板裏 余分なフラックスを取る | |
| C−2F. 完成L側ドライブ基板裏 洗浄後防湿材を塗る | |
| C−3A. 修理前 電源基盤 | |
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| C−3B. 修理後 電源基盤 フューズ入り抵抗全部、電解コンデンサー9個交換、輪ゴムは接着材が固まるまで使用 | |
| C−3C. 修理前 電源基盤裏 | |
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| C−3C−1. 修理中 電源基盤裏、ハンダ不良ケ所 | |
| C−3D. 修理(半田補正)後 電源基盤裏 半田を全部やり直す | |
| C−3E. 修理中 電源基盤裏 余分なフラックスを取る | |
| C−3F. 完成電源基盤裏 洗浄後防湿材を塗る | |
| C−3G. 修理中 絶縁シート | |
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| C−4A. 修理前 SP端子 | |
| C−4B. 修理中 SP端子の穴空作業 | |
| C−4C. 修理後 SP端子 | |
| C−4D. 修理後 SP端子への接続 WBTのネジ止めを生かし、ネジ止め接続+半田接続のW配線にした <<理由はこちら参照>> |
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| C−5A. 修理前 RCA端子 | |
| C−5B. 修理後 RCA端子 | |
| C−5C. 修理前 RCA端子基板 | |
| C−5D. 修理前 RCA端子基板裏 | |
| C−5E. 修理(半田補正)後 RCA端子基板裏 半田を全部やり直す フイルムコンデンサー2個交換、2個増設 |
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| C−5F. 完成RCA端子基板裏 洗浄後防湿材を塗る | |
| C−6A. 修理前 R側終段FET(電界トランジスター) | |
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| C−6B. 修理後 R側終段FET | |
| C−6C. 修理前 L側終段FET(電界トランジスター) | |
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| C−6D. 修理後 L側終段FET | |
| C−6E. 修理前 R側放熱器裏、埃がコビリ付いている | |
| C−6F. 清掃後 R側放熱器裏 | |
| C−6G. 修理前 L側放熱器裏 埃がコビリ付いている | |
| C−6H. 清掃後 L側放熱器裏 | |
| C−7A. 修理前 RLモジュール、左右のバージョンが異なる | |
| C−7B. 修理後 RLモジュール TR(トランジスター)はマジックを塗って有ります | |
| C−8A. 修理前 R側ドライブ基板へのラッピング線 | |
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| C−8B. 修理後 R側ドライブ基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる | |
| C−8C. 修理前 L側ドライブ基板へのラッピング線 | |
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| C−8D. 修理後 L側ドライブ基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる | |
| C−8E. 修理前 R側ドライブ基板−電源基板へのラッピング線 | |
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| C−8F. 修理後 R側ドライブ基板−電源基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる | |
| C−8G. 修理前 L側ドライブ基板−電源基板 | |
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| C−8H. 修理後 L側ドライブ基板−電源基板へのラッピング線に半田を浸み込ませる | |
| C−9A. 交換した部品 | |
| C−AA. 修理前 下から見る | |
| C−AB. 修理後 下から見る | |
| C−AC. 修理後 後ろから見る | |
| C−AD. 修理後 後ろからWBTの端子郡を見る 長年お世話に成ったAMP、この位の「ご褒美」は付けて上げても良いのでは? |
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| E. 調整・測定 E−1. 出力/歪み率測定・調整 <見方> 下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、SP出力を測定 下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル) 下段中右上=周波数計 上段左端 電圧計=L側SP出力電圧測定、黒針のみ使用 上段中左 歪み率計=SP出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力 上段中右 電圧計=R側SP出力電圧測定、赤針のみ使用 上段右端 オシロ=SP出力波形 上=R出力、下=L出力(実際にはRL電圧計の出力「Max1V」を観測) 下段中右上 デジタル電圧計=SP出力電圧測定RLは切り替えて測定 |
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| E−2A. R側SP出力電圧31V=128W出力 0.01%歪み 1000HZ | |
| E−2B. R側SP出力電圧31V=128W出力 0.01%歪み 400HZ | |
| E−2C. L側SP出力電圧31V=128W出力 0.02%歪み 1000HZ | |
| E−2D. L側SP出力電圧31V=128W出力 0.02%歪み 400HZ | |
| E−3. 完成 24時間エージング | |
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