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Integra A−820RS 修理記録
平成19年6月2日持込   月日完成
A. 修理前の状況
  • MM/MC切り替えSW動作しない


AE. 仮修理での測定

B. 原因

  • 経年変化によるSW破損


C. 修理状況
  • 前段TR(トランジスター)交換
    初段FET交換
    RLバイアス半固定VR交換
    電解コンデンサー交換(ミューズ使用)
    電源SW修理+リレー投入


D. 使用部品
  • 前段TR(トランジスター)                      個
    初段FET                               個
    RLバイアス半固定VR                       個
    電解コンデンサー                          個
    SP接続リレー                            個


E. 調整・測定


F. 修理費   ,000円    <<オーバーホール修理>>


A. 修理前の状況
A−1A. 点検中 清掃後上から見る
A−1B. 点検中 頭のビニールが膨らんだ電解コンデンサー
A−2. 点検中 清掃後下から見る
A−3. 点検中 下蓋の埃
A−4. 点検中 終段TR(トランジスター)付近の埃
A−5A. 点検中 SP接続端子
A−5B. 点検中 SP接続端子 穴が大きく取り付けには当て板の製作が必要
A−6. 点検中 RCA端子
AE. 仮修理での測定
AE−1. 出力・歪み率測定・調整
    <見方>
   下段左端 オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、SP出力を測定
   下段中左 オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル)   下段中右上=周波数計
   上段左端 電圧計=L側SP出力電圧測定、黒針のみ使用
   上段中左 歪み率計=SP出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力
   上段中右 電圧計=R側SP出力電圧測定、赤針のみ使用
   上段右端 オシロ=SP出力波形 上=R出力、下=L出力(実際にはRL電圧計の出力「Max1V」を観測)
   下段中右上 デジタル電圧計=SP出力電圧測定RLは切り替えて測定
AE−2A. R側SP出力30V=112W 歪率=0.7% AUX入力 400HZ
AE−2B. L側SP出力30V=112W 歪率=0.5% AUX入力 400HZ
AE−3A. R側SP出力30V=112W 歪率=0.7% MM入力 400HZ
AE−3B. L側SP出力30V=112W 歪率=0.5% MM入力 400HZ
C. 修理状況
C−1A. 修理前 Rドライブ基板上の白いコネクターで終段TR(トランジスター)と接続する。 これが接続不良になると
                     終段TR(トランジスター)が死ぬ、W配線くらいの配慮が欲しい
C−1B. 修理後 Rドライブ基板 初段FET、バイアス調整用半固定VR、電解コンデンサー7個交換
                      DCカットフイルムコンデンサー追加
C−1B−1. 修理後 Rドライブ基板 ラッピングに半田を流し込む
C−1C. 修理前 Rドライブ基板裏
C−1D. 修理(半田補正)後 Rドライブ基板裏 半田を全部やり直す
C−1E. 完成Rドライブ基板裏 洗浄後コートを塗る
C−2A. 修理前 Lドライブ基板 上の白いコネクターで終段TR(トランジスター)と接続する。 これが接続不良になると
                     終段TR(トランジスター)が死ぬ、W配線くらいの配慮が欲しい
C−2B. 修理後 Lドライブ基板
               初段FET、バイアス調整用半固定VR、電解コンデンサー7個交換
                      DCカットフイルムコンデンサー追加
C−2B−1. 修理後 Rドライブ基板 ラッピングに半田を流し込む
C−2C. 修理前 Lドライブ基板裏
C−2D. 修理(半田補正)後 Lドライブ基板裏 半田を全部やり直す
C−2E. 完成Rドライブ基板裏 洗浄後コートを塗る
C−3A. 修理前 R側終段TR(トランジスター)基板
C−3B. 修理(半田補正)後 R側終段TR(トランジスター)基板
C−3C.完成R側終段TR(トランジスター)基板 洗浄後コートを塗る
C−4A. 修理前 L側終段TR(トランジスター)基板
C−4B. 修理(半田補正)後 L側終段TR(トランジスター)基板
C−4C.完成L側終段TR(トランジスター)基板 洗浄後コートを塗る
C−5A. 修理前 整流・定電圧・VU基板
C−5B. 修理後 整流・定電圧・VU基板 VU用半固定VR4個、電源リレー1個、電解コンデンサー15個交換、遅延回路変更
C−5C. 修理前 整流・定電圧・VU基板裏
C−5C−1. 修理前 整流・定電圧・VU基板裏 半田不良予備軍
C−5D. 修理(半田補正)後 整流・定電圧・VU基板裏 全ての半田をやり修す
C−5E.完成整流・定電圧・VU基板裏 洗浄後コートを塗る
C−5F. 修理前 整流・定電圧・VU基板R側 ラッピング
C−5G. 修理後 整流・定電圧・VU基板 ラッピングR側 半田を流し込む
C−5H. 修理前 整流・定電圧・VU基板L側 ラッピング
C−5I. 修理後 整流・定電圧・VU基板 ラッピングL側 半田を流し込む
C−6A. 修理前 SP接続リレー基板
C−6B. 修理後 SP接続リレー基板 リレ−5個、電解コンデンサー12個交換
C−6B−1. 修理前 SP接続リレー基板 L側ラッピング
C−6C. 修理前 SP接続リレー基板裏
C−6D. 修理(半田補正)後 SP接続リレー基板裏 全ての半田をやり修す
C−6E.完成SP接続リレー基板裏 洗浄後コートを塗る
C−7.全面パネルを取り修理中
C−7A. 修理前 電源SW 戻らない、シゴクトやっと戻る。
           接点が焼損している場合は、リレー投入に改造が必要
C−7B. 修理中 電源SW 分解する
C−7C. 修理中 電源SW 接点はかなり焼けている
C−7D. 修理後 電源SW しばらくは持つでしょう
C−7E. 修理後 やはり電源投入リレーを増設する、よって上記のSWはこのリレーを入/切りするのみ
           接点容量は10A×2
C−8A. 修理前 SW・VR基板
C−8B. 修理中 SW・VR基板裏 VR清掃中
C−8C. 修理前 SW・VR基板裏
C−8D. 修理後 SW・VR基板裏 洗浄後コートを塗る
C−8E.完成SW・VR基板裏 
C−A.交換した部品
C−BA. 修理前 上から見る
C−BB. 修理後 上から見る
C−BC. 修理前 下から見る
C−BD. 修理後 下から見る
E.調整・測定
E−1.出力/歪み率測定・調整
    <見方>
     下左オーデオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出す(歪み率=約0.003%)
     下中=入力波形(オーデオ発振器のTTLレベル) 下右=周波数計
     上左=SP出力の歪み率測定 左メ−タ−=L出力、右メ−タ−=R出力
     上中=SP出力電圧測定器、赤針=R出力、黒針=L出力
     上右=SP出力波形オシロ 上=R出力、下=L出力(出力電圧測定器の出力)
E−2A.R側SP出力、41V=210W出力 0.02%歪み 1000HZ
E−2B.R側SP出力、41V=210W出力 0.02%歪み 400HZ
E−2C.L側SP出力、41V=210W出力 0.02%歪み 1000HZ
E−2D.L側SP出力、41V=210W出力 0.01%歪み 400HZ
E−3.その時のVUメーター表示
E−4.完成  24時間エージング
         Copyright(C) 2006 Amp Repair Studio All right reserved.                a820rs-c
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