| DENON POA−1000B 修理記録 |
寸評
このAMPに使用している、6GB8は、6CA7をベ−スに東芝が開発した、世界に誇る球です
その昔、メ−カ−発表より遥かなスペックを、奥に秘めた、この玉に、若き夢が騒いだのを、懐かしく思い出す
今は、この様な、人・物・製品が無いですね、皆カタログ以下!
但し、製造中止の品、現存する良品は、数少ない事に注意。入手できないときは「KT−88や+6L6GC」に交換する(回路変更必要)。 そのままで差し替えると、バイアスが異なる為、真空管・出力トランスを焼損します。
このAMPもSPラインを共通に、又、ア−スしてはいけない。 前段12BH7と直結なので、良質な物が必要。 |
| 平成14年11月5日到着 12月26日完成 |
- A. 修理前の状況
@ある日突然Lchから音が出なくなりました。
そこで、球を左右入れ替えてみましたが, 症状には変化なく、素人判断ですが、球には異常はなさそうでした。
A過去の修理暦;だいぶ前になりますが、DENONがサービスを受け付けていたころ、 一度出張修理を受けました。
たぶん、原因不明のノイズのためだったと思います。
B2年前、出力管6GB8が赤熱するなどの異常があり、たまたま、詳しい知人がおりましたので修理してもらいました。
おおよそ以上のとおりですが、6GB8をはじめ予備の真空管は大体そろえてあります。
- B. 原因
経年の熱による基板破壊、半田不良多数
- C. 修理状況
基板修理
全真空管ソケット交換
電解コンデンサー増量交換
フイルムコンデンサー交換
入力RCA端子交換
基板・配線手直し、補強
半固定VR交換
- D. 使用部品
整流ダイオード 5個
フイルムコンデンサー 10個
タイト製USソケット 4個
タイト製MTソケット 8個
RCA入力端子 2個
電解コンデンサー 18個
抵抗 5個
半固定VR 5個
- E. 調整・測定
- F. 修理費 120,000円 <<オーバーホール修理>>
<<但し、真空管は別途支給です>>
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A. 修理前の状況
A−1. 点検中 シャーシ下から見る、6GB8のソケットもプリント基板使用、お陰で熱の為ハンダ不良続出
この基板を取り出し、配線補強する |
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A−2. 点検中 L側基板、熱の為、基板の銅箔の断線、取りあえずバラック修理、3ヶ所こちら側から配線して有ります
この基板はスルホール基板です、高熱になる為、銅、ガラスエポキシ基板の熱膨張が異なるので、銅箔が切れる
フイルムコンデンサー、電解コンデンサー、半固定VR、整流ダイオ−ド全交換、抵抗1部交換 |
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A−3. 点検中 R側基板
フイルムコンデンサー、電解コンデンサー、半固定VR、整流ダイオ−ド全交換、抵抗1部交換 |
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| A−4. 点検中 出力・歪み測定 SP出力=28V=98W 歪み率=1.4% 1000HZ |
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| A−5. 点検中 出力・歪み測定 SP出力=28V=98W 歪み率=1.4% 1000HZ |
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| A−6. 点検中 出力が出ないのは、電源電圧が96Vまで下がります |
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| A−7. 点検中 無信号時の電源電圧が99V |
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| A−8. 点検中 熱で劣化している「6GB8」のソケット。 交換する。 |
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| A−9. 点検中 交換する、RCA端子。 |
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C. 修理状況
C−1. L側VRの修理 この時代のはこの様に分解出来る |
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C−2. L側VRの修理 抵抗体
接点復活材を大量に使用したので、上の左のグリスを
溶かしだした
右半分は、接点復活材で拭き取った |
C−3.L側VRの修理 抵抗体の後ろ、まだびっしりと付いている |
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C−4. L側VR 解体修理
接点復活材を使用したので、接点に緑青が出ている、右半分は、接点復活材で拭き取った |
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| C−5. R側VRの修理 抵抗体と摺動部 内側の所が真っ黒 |
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| C−6. R側VRの修理 接点復活材で清掃後 |
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| C−7. L基板裏 スルホ−ルがあちこちで危険状態 |
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| C−8. L基板裏 拡大 接触不良になり、基板が断線した所 |
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C−9. L基板裏 拡大 このべたべたは、接点復活材を大量に使用した残骸の様子
上記の接触不良の原因の1つ |
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| C−10. L基板裏 ソケットを取り外し、半田部分のコ−トを剥がした所 スルフォールは錫メッキ線を通して補強する |
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| C−11. L基板裏 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る |
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| C−12. L基板表 ソケットを取り外し、半田部分のコ−トを剥がした所 |
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| C−13. L基板表 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る |
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| C−14. R基板裏 スルホールがあちこちで危険状態 |
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| C−15. R基板裏 ソケットを取り外し、半田部分のコートを剥がした所 |
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| C−16. L基板裏 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る |
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| C−17. R基板表 スルホールがあちこちで危険状態 |
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| C−18. R基板表 ソケットを取り外し、半田部分のコートを剥がした所 スルフォールは錫メッキ線を通して補強する |
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| C−19. R基板表 修理完成後 高温になるので、フラックス(松脂)は出来るだけ取る |
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| C−20. 修理前 メーターAMP基板 |
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| C−21. 修理後 メーターAMP基板 電解コンデンサー増量・交換 |
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| C−22. 修理前 メーターAMP基板裏 |
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| C−23. 修理(半田補正)後 メーターAMP基板裏 |
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| C−24. R側メーターのパネルネジが取れている? |
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| C−25. ゴミ進入防止のスポンジもぼろぼろなので、RL共組直す |
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| C−26. 電球も消耗しているので交換する 右交換する物 |
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| C−27. 修理後 完成 後ろから見る アルミの遮熱板が有効 |
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C−28. 修理後 完成 下から見る
真ん中下の所=電源投入時のラッシュカーレント保護のため、トライアックを使用している |
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| C−29. 交換部品 |
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E. 調整・測定
E−1. 調整・出力測定 |
| E−2. R側SP出力29V=105W 歪み率=1.4% 1000HZ |
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| E−3. R側SP出力29V=105W 歪み率=1.4% 400HZ |
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| E−4. L側SP出力30V=112W 歪み率=1.4% 1000HZ |
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| E−5. L側SP出力30V=112W 歪み率=1.4% 400HZ |
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| E−6. その時のVUメーター |
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| E−7. 12時間エージング中。 |
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